依托工艺创新,中国石油大庆石化公司深挖工业尾气资源化潜力,通过催化干气碳二回收装置实现低值废气变废为宝。投产一年来运行稳定,累计创效超5000万元,年度新增效益有望突破7000万元,以绿色技改助力石化产业高质量发展。
以往,大庆石化公司生产产生的催化干气仅作为低值燃料利用,资源利用率偏低。该尾气中含有约22%的乙烯、乙烷等高价值组分,直接燃烧造成优质化工原料浪费,具备极大的提质增效空间。
为应对原料成本上涨、行业竞争加剧压力,2024年5月,大庆石化公司启动碳二回收项目,专攻低值尾气资源化利用。项目采用成熟变压吸附工艺,通过分子筛提纯干气中高价值组分,产出的高纯度富乙烯气可直接供给下游装置,实现资源梯次高效利用。
2025年5月,项目一次性投料开车成功,产出的高附加值原料正式接入生产链条。回收制备的低成本乙烯原料,有效替代高价外购原料,既拓宽供应渠道、压降生产成本,又减少资源浪费,实现经济效益与绿色减排双赢。
新装置投产初期,受上游工况波动影响,原料杂质超标导致产品纯度不稳、运行波动,且无成熟行业经验参考。大庆石化迅速组建攻坚团队,扎根现场排查溯源、反复试验,全力破解生产瓶颈。技术团队创新推出“间歇脱液”操作法,优化核心设备运行参数,从源头消除生产隐患。同时升级质控体系,将物料采样频次加密至每小时一次,建立全天候巡检分析、每日复盘的闭环机制,全方位保障装置稳产保质。
经过专项调校,装置实现长周期稳定运行,富乙烯气纯度稳定超95%,系统氧含量严控达标,每年可回收优质乙烯资源超3万吨。团队持续优化工艺参数,完成近百次精细化调试,2025年2月装置单月产量突破3000吨,创下投产以来新高。
该项目充分释放大庆石化公司炼化一体化优势,带动乙烯日产量增加40吨,大幅提升产业链整体效益。此次技改成功将工业废弃尾气转化为优质生产原料,盘活存量资源、践行绿色低碳发展理念,为石化行业废气资源化循环利用提供了优秀范例。(刘军强)

